В Роскосмосе рассказали о причинах неудачной стыковки «Союза МС-14» с МКС | Продолжение проекта «Русская Весна»

В Роскосмосе рассказали о причинах неудачной стыковки «Союза МС-14» с МКС

Стали известны первые результаты расследования причин неудачной орбитальной стыковки корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту с МКС.

О них журналистам сообщил первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

На официально аккаунте Роскосмоса в Twitter опубликовано его видеообращение, в котором он поясняет, что транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» при попытке состыковаться с МКС неожиданно начал трястись. Из-за этих непонятных колебаний первая попытка стыковки оказалась неудачной.

 

«Все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся. „Федора“ мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам», — рассказал Соловьев.

В настоящее время корабль находится в режиме «хранения» на орбите, вся аппаратура «Союза» работает нормально. По словам руководителя полета, анализ телеметрии показал наличие исправимых замечаний на радийной аппаратуре, которая задействована при стыковке.

«Сейчас разрабатывается программа действий, которая позволит часть блоков, видимо, заменить», — отметил представитель Роскосмоса.

Как передает РИА Новости, после этого «Союз МС-14» еще раз попробуют пристыковать к МКС. Новая попытка стыковки запланирована в восемь-девять часов утра 26 августа.

До тех пор корабль будет находиться на безопасном расстоянии от станции. Экипаж МКС должен демонтировать усилитель сигнала в своей системе «Курс» и провести его проверку, а при необходимости — замену.

Корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR не смог состыковаться с МКС. Ранее источник в ракетно-космической отрасли назвал четыре основные задачи этого робота на МКС.

5 406